抽汽逆止門是汽輪機安全運行的重要設備之一,為全開全關型氣動門,以壓縮空氣為動力,采用機械限位,動作迅速,但產生振動較大。汽機處于正常運行狀態(tài)時,一直保持常開狀態(tài),當汽機出現(xiàn)事故狀態(tài)或需解列加熱器時,抽汽逆止門應立即關閉。因此,逆止門的開關狀態(tài)監(jiān)視對運行人員的操作和機組安全運行都有十分重要的意義。但由于行程開關僅是閥門附件,設計、生產、制造各環(huán)節(jié)均未予以足夠重視,造成實際運行過程中,抽汽逆止門行程開關頻發(fā)故障。。尤其是在啟停機或事故狀態(tài)下,行程開關往往不能正確指示閥門狀態(tài),給運行人員和檢修人員帶來諸多不便。
通常情況下,電廠抽汽逆止門開關狀態(tài)是通過設在閥門行程兩端兩個直動式行程開關,當閥門動做時由閥桿擠壓,閉合后發(fā)出接點信號指示門的狀態(tài)。我們對此組織進行了認真的分析,找出了以下幾個原因:1、環(huán)境溫度太高,最低溫度也在100℃以上,造成普通塑膠型行程開關端子芯極易損壞,以至整個行程開關報廢。2、閥芯在熱態(tài)和冷態(tài)時行程范圍改變大,同一閥門在熱態(tài)和冷態(tài)全行程相差在0.9——-1.2cm之間,閥門原配置直動式的行程開關動作區(qū)間太小,只有0.4——-0.6cm,遠小于閥芯的行程變差,于是出現(xiàn)砸壞行程開關或者閥門狀態(tài)故障。針對分析出的原因,我們采取了以下措施:1、選用耐高溫型的膠木端子行程開關,同時根據現(xiàn)場實際情況制作一個10 cm 的安裝支架,通過兩個支腳焊接在閥體外殼上,避免了行程開關與閥體直接接觸。2、將原直動式行程開關改為撥動式行程開關,這樣不僅適應了閥門行程的變差,并且也保護了行程開關。
經過改造試用,效果明顯,基本實現(xiàn)了免維護的改造目標。我們準備對其他類似設備進行同樣的改造,預計每年可直接節(jié)約資金5000多元,并能大大減少熱工檢修人員的工作量,為機組的安全運行提供可靠的保障。